鍋爐飛灰復燃節(jié)能系統(tǒng)技術創(chuàng)新
技術領域:節(jié)能降耗、提高產能、穩(wěn)定運行
背景條件:原3#鍋爐運行床溫高負荷接近980℃,在此條件下運行鍋爐有結焦的風險,且鍋爐負荷調整危險系數(shù)較大,爐膛出口溫度在880℃~920℃之間,使鍋爐飛灰可燃物增加,氮氧化物難以控制,增加了尿素使用量,不但加大了生產成本,而且存在安全運行隱患。
具體實施方案:
在3#電袋除塵器下灰料斗處安裝下料灰罐、密封卸料器、羅茨風機、自制灰風分離器及相應管道。投入使用后運行模式:飛灰復燃系統(tǒng)投運后,電除塵一電場倉泵根據(jù)鍋爐負荷,控制由自動轉為手動,將灰斗中灰量保持在高低料位之間。當灰斗達到高料位時,投運自動輸灰模式,開始輸送至灰?guī)欤衔唤抵梁侠韰^(qū)間后,停止倉泵運行,保障鍋爐飛灰復燃灰量均勻,確保鍋爐安全穩(wěn)定運行。
有益效果: 在投入循環(huán)灰系統(tǒng)后,鍋爐床溫能平穩(wěn)控制在920℃~950℃之間,爐膛出口溫度能提升至900℃~930℃之間,降低了飛灰可燃物和氮氧化物的生成,尿素的使用量大幅降低,在保障鍋爐安全運行前提下,不但節(jié)約了生產成本,而且穩(wěn)定了鍋爐運行,降低鍋爐運行高溫結焦風險。
設計施工圖紙
項目投入
熱動車間電修專業(yè)根據(jù)鍋爐實際運行需求,經技改廠家咨詢了解飛灰復燃系統(tǒng)技改需投入資金約5.2萬元,車間電修專業(yè)通過自主設計及自行施工,所有材料均采用利舊,圓滿完成飛灰復燃系統(tǒng)技改,節(jié)約投入資金約5萬元。